现以我公司采用的西南化工研究设计院开发的ZSPJ型气动截止阀为例进行说明,该阀采用多弹簧薄膜式气动执行机构,配以二位四通电磁换向阀,当DCS发出高电平信号时,通过电磁阀切换气路,输入0.4~0.6Mpa空气信号,使膜片推动托盘和阀杆,向下动作,推动阀芯关闭阀门,同时反馈杆在阀杆带动下使干簧开关断开;当DCS无信号输出时,电磁阀失电,气路切换使气缸内作用气体通过放空口排出,执行机构由于弹簧初始预紧力,带动阀杆、阀芯复位,阀门打开,同时,反馈开关闭合。这样管道内的输送介质便可在程序控制下流通和切断。而反馈开关的通机通断反映出阀门启闭状态,并传送控制室,以便监测。 三、常见故障现象、原因分析及解决措施 (一)故障现象:DCS显示阀位反馈报警 1.原因分析:阀检错位,由于阀芯旋转,带动反馈连杆产生偏移。 解决措施:校正反馈杆位置,并紧固。 2.原因分析:反馈回路**栅坏。 解决措施:更换**栅。 3.原因分析:电磁阀失电或线圈烧坏造成阀门不动作,与控制室阀位不相符。 解决措施:检查失电原因,更换配电回路保险管,若线圈烧坏,则需更换电磁阀。 4.原因分析:气源压力不够,阀门动作不到位造成。 解决措施:检查气路,排除漏点。 (二)故障现象:程控阀外漏 原因分析:外漏,外漏在现场使用中很少发生,一般在年度大修时根据情况更换。 解决措施:可用便携式可燃气检测器排查。 1.填料函与阀杆处泄漏,填料压盖子螺栓拧紧力不够,均匀拧紧各螺栓;填料失效,换填料。 2.阀盖连接法兰处泄漏,螺栓拧紧力不够,均匀拧紧各螺栓;密封件失效,更换密封件。 (三)故障现象:程控阀内漏 原因分析及措施: 1.平衡缸处O型圏损坏造成内漏,需更换0型圈。 2.气缸仪表空气压力小于0.4MPa,阀门关不到位造成内漏,检查调整执行机构气压到0.4~0.6MPa范围。 3.阀芯处密封垫片损坏造成。吸附剂泄漏进入管道,或吸附剂粉化进入工艺管道,粘附在密封片上,气液局部冲蚀造成阀芯密封片损坏,需要在操作中调控好工作压力或检查过滤网,若确已损坏,则需更换之。 4.密封面失效,研磨密封面。 5.阀门流向装反,阀门重新安装。 (四)故障现象:阀门关闭不到位 原因分析及措施: 1.密封件磨损,增加关闭行程。 2.驱动装置限位失灵,调整限位挡块。 3.驱动装置力量不够,增大驱动装置型号。 (五)故障现象:阀门打不开 原因分析及措施: 1.管路介质压力太大,配**阀。 2.驱动装置出故障,修理驱动装置。 3.驱动装置力量不够,增大驱动装置型号。 四、使用过程中的注意事项 1.注意现场使用环境,尤其是电磁换向,阀位检查器的防水、防潮。 2.所用气源必须清洁、干净,*好含带少量雾化油,以减轻气缸对频繁运动的活塞和薄膜片之间相互摩擦。 3.在装配时,截止阀气缸、平衡缸、填料函等运动部件处应抹上少许黄油,以延长该处密封圈、垫的寿命。 4.通过控制室监视与现场巡检,对发现的异常情况要及时判断和处理。 5.做好易损件(如填料、密封圈)的备件工作,在连续使用一个大修周期后,视情况加少量黄油养护或更换之。 五、结语 由于在日常维护中对程控阀系统突发故障,能够快速判断原因,并及时消除故障,同时在年度大修中对程控阀进行了认真检查与养护。自1999年以来,我厂从根本上杜绝了由于程控阀故障引起停车等事故的发生,有效保证了PSA工艺生产的稳定运行。
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