变压器渗漏油对策变压器渗漏油问题长期以来一直困扰着供电运行部门,不仅影响达标创**工作,而且影响**运行。
根据对上海的市东、市区、市南三个供电局的十三个供电所变压器渗漏油情况的专题调研,我们分析了造成变压器渗漏油的诸多原因,制订和完善了防变压器渗漏油的各项工艺措施、技术措施,并联系实际慎密进行了施工处理。现简介如下。
1.攻关措施
(1)选用新型密封材料,完善对密封件的检测手段国内变压器行业*常用的密封材料为丁睛橡胶,但由于其配方和工艺等原因,国产丁睛橡胶目前尚不能满足性能要求,再加上运行中漏磁场分布不均匀导致变压器(绝缘油介电强度测试仪)温度分布不均匀,局部区域温度可能超过丁睛橡胶正常使用的极限温度,造成丁睛橡胶提前老化、龟裂和失去弹性。我们经过调研,选用了耐高温、耐油性好的高分子材料。它能在150C热油中连续工作,有着良好的耐臭氧、抗紫外线、耐有机溶剂及耐老化等特点。 我们认为对橡胶件的检验不能只停留在测量其几何尺寸及表观质量上,为此我厂添置了必要的橡胶检测设备,目前已做到了对每批进货的橡胶检查其物理特性,并对其做在125Y热油中浸泡164h的老化试验及与变压器油的相溶性试验,测量其重量、体积和硬度的变化率。
(2)改进密封件的断面形状 在变压器箱沿转弯处,角度小,以往采用圆形橡胶条,由于长期受应力极易产生龟裂,导致渗漏。现我厂采用“8”字形断面胶条,不仅避免了龟裂现象,而且双密封结构,使密封更为合理可靠。 同时,对放气塞、油样阀等部位改用为O型密封圈。
(3)改进密封橡胶粘合剂以往使用502胶水粘合剂粘接,粘合度低、时间长、遇水易溶解,且粘合层显脆性,为密封部位*薄弱的环节。根据调研,现已改用406胶水粘合剂,其粘度不仅也短,遇水不易溶解,而且粘合层为柔性,不易断裂,耐热性能也较好。
(4)改进散热器放气塞、套管放气塞,使用真空蝶阀调查统计结果表明:散热器接口处、平面蝶阀帽子、散热器放气塞处渗漏油占总渗漏点的50%。为此,对该类产品结构多次进行分析,终于发现在散热器放气塞和放气塞座配合上存在着加工制造中的严重缺陷,然而由于放气塞座是焊接在散热器上的现场无法加工或更换,只能对放气塞改进和更换。原来的放气塞不带止口,不能起到良好的密封效果,于是重新设计放气塞结构,加工了一批带保护挡圈的放气塞进行更换。同时对散热器放气塞配套的密封件尺寸进行修正,将密封件的压缩量控制在25%,使密封更为完善、可靠。