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技术文章

调节阀的故障与故障分析

调节阀的故障与故障分析
 

1、流量指示突然到零,被迫停车

故障现象进入二段转化炉的工艺空气流量指示突然到零,其他工艺参数随之急剧变化,被迫紧急停车。要求仪表人员查找原因。

故障分析及处理事故发生时,高难阀年于正常开度,差压变送器、导压管、切断阀经过逐一检查确认,并未发现异常,确信不是仪表自身的故障。

经反复分析,推测故障原因是二段炉触媒结块(当时二段炉的炉前后压差已过大),导致工艺气体一时堵塞,致使工艺空气流量指示突然急剧下降,在工艺空气流量调节器处于自动调节状态时,系统无法克服巨大的扰动,从而导致调节系统发散,调节阀突然关闭,流量在一瞬间突然为零。

后来打开二段炉对触媒进行检查,果然严重结块,只好更换新触媒,重新开车后正常。

2、差压变送器开不起表

故障现象在一次定期维护校验之后,变送器回装投用,差压变送器总是输出*大值。检查员电源正常,排污检查引压管也正常。再次拆回校验,变送器仍然输出*大值。解体检查,发现变送器膜盒已击穿。

故障分析在**次拆回作定期校验时,负压侧过滤网堵塞较严重,但并未清洗。由于变送器校验时负压侧为正常,因此校验合格,可以回装。在回装后,对变送器开表,尽管按开表顺序操作,但负压侧膜片处的压力尚未建立起来,一旦正压侧迅速引入介质压力,膜盒两端压差太大,必然击穿膜片,导致膜盒损坏。

3、流量指示值波动

故障现象流量调节器的测量值波动,对调节器**动控制,波动幅度稍有减小,但还是在一定范围波动。对变送器进行排污处理,发现正负压侧均有很多带沉淀物的脏水排出。排污处理后,系统波动现象消失。

故障公析引压管内积聚杂质和脏水,由于其物理性质不同,在外界条件发生变化时(如振动),必然会导致变送器两侧压差的改变,在调节器投入自动时,系统克服这一扰动又会不断地开关调节阀,又导致了真实流量的波动。

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