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技术文章

300MW汽轮机高压调节阀阀座下沉及蝶阀脱落的故障分析与处理

     湛江发电厂1、2号机组1995年投产。汽轮机为东方汽轮机厂生产的N300-16.5/537/537-3型中间再热凝汽式,配汽机构采用喷咀配汽,高压缸共有4个调节阀,对应4 组喷咀。调节阀阀座与阀壳的安装采用过盈配合,靠阀座凸肩承受蝶阀关闭的冲击力。阀座与阀壳由2个直径d15mm的销钉固定。阀座下端部与阀座留有(10~20)mm不等的间距(图1)。

      1 存在问题

     1998年以后,发现1、2号机高压调节阀阀座有不同程度的下沉,但当时未引起重视。2号机小修后,在2000年11月30日并网带负荷时发现右侧高压油动机(控制1、4号调节阀)开到115mm时再无法开启(*大行程180mm),机组只能带180MW负荷。经活动试验,该阀只能在(0~115)mm范围活动,反复开关��节阀均无效,经检查发现:

     (1)油动机活塞下部油压3.4MPa偏高,说明油动机开启动力足够;
     (2)油动机开试115mm,活动正常,无卡涩现象。

     判断问题来自1号高压调节阀。后对此阀解体检查,发现蝶阀脱落出阀套导向槽,阀座严重下沉达11mm。

      2 故障原因

      2.1 蝶阀导向键脱位

     正常运行中,当调节阀开启或关闭时,阀杆带动蝶阀,依靠蝶阀两侧导向键在阀套的导向槽内做上下往复运动,导向键应始终在导向槽内不得脱出。导向键长70mm,键与槽有10mm的重叠行程,导向槽上部还有65mm的富裕行程,所以,蝶阀既不会顶住上部阀套,也不会脱离阀套下部的导向槽。然而,当阀座下沉时,蝶阀向下关闭时的行程增大,阀座下沉大于10mm时,蝶阀导向键即从导向槽中脱出。此外,由于预启阀开启(或蝶阀半开状态时),蝶阀四周的高压蒸汽涡流使蝶阀产生旋转,其导向键因之偏离槽口而被顶死在阀套边缘固定部分,故油动机提升不动,使调节阀不能向上开启。由于4号调节阀与1号调节阀共用同1个油动机,所以2个调节阀均无法开启。

      2.2 调节阀阀座下沉

     将阀门解体后发现1号阀座下沉达11mm,阀口线与阀壳内弧成明显台阶状,阀座松动,2只d15mm的固定销子被剪断。按照设计,为防止阀座下沉,并使之不松动的主要措施有3个:

     (1)阀座上部设计凸肩,即翻边,主要承受蝶阀关闭时的向下作用力;
     (2)阀座与阀壳间为过盈配合紧力;
     (3)阀座与阀壳间由2根直径d15mm
的销子固定。

      然而,事实上阀座凸肩设计偏小,且阀座与阀壳的结合面不平(结合面有一环状凸起,故为线接触而非面接触),影响凸肩结合面受力。当汽机打闸时,由于蝶阀关闭的巨大冲击力,使阀座凸肩变形,于是冲击力下传,克服过盈配合紧力,并剪断2根起稳定作用的销钉,加之阀座底端与阀壳有10mm以上的空隙,阀座向下位移,生一定量的下沉。

      3 处理方法及工艺

     处理此类事故有两方面问题需要考虑:一是电网供电紧张,机组不能长时间检修;二是机组普遍出现阀座不同程度的下沉现象,进而会出现类似因蝶阀脱落而停机事故。经研究,决定先应急抢修,日后利用机组检修机会再对其进行根治。

      3.1 临时性应急抢修措施

     临时抢修的关键是要让高压调速汽门能正常关闭,并使阀座不再下沉,确保机组**稳发、满发,具体内容详述如下。

      3.1.1 设法使蝶阀恢复在导向槽内

     由于无法在短时间内取出并更换下沉的阀座,因此,须设法使蝶阀导向键加长,使之能伸延在导向槽内并可正常上下运动。为此,采取堆焊的办法,即将2个导向键进行层层堆焊加长(图2)。考虑到导向键堆焊表面需要车削和打磨处理,因此,堆焊加长的尺寸应大于阀座下沉量。值得注意的是,汽轮机高压调节阀表面均经渗氮处理,硬度达HV-900,焊接应特别小心,掌握不好就会使蝶阀因焊接应力裂纹而报废。因此,应制定严格的并经制造厂家书面认可的焊接工艺。具体方案为:

     (1)将堆焊部位20mm范围内的渗氮层打磨并彻底去除,打磨深度大于0.4mm,打磨后检测硬度应在(285~321)HB范围;
     (2)用丙酮或无水酒精清洗蝶阀焊接部位;
     (3)在焊接前,用保温材料(石棉布)将蝶阀严密包裹,只露出需要堆焊的导向键,以避免蝶阀被电弧灼伤;
     (4)将焊接部位加热到350℃~400℃;
     (5)用钨极氩弧焊,使用d2.4mm焊条,材料为AWSA5.28ER90S-G;
     (6)焊接电流控制在(80~100)A,氩气流量为(8~10)L/min;
     (7)焊接按层面进行,一层堆焊完毕后再焊下一层,不可单点堆焊累高;
     (8)焊接层面的温度控制在300℃~400℃,焊接横截面的宽度应略大于导向键,以便焊接后的车削加工;
     (9)焊接完成即速用软质保温材料将蝶阀全部包好缓慢冷却(6~8)h,到150℃以下即进行热处理,先用乙炔火焰缓慢回火加热至640℃~660℃,维持恒温30min,再用保温石棉布包裹,缓慢冷却至150℃以下解开石棉布,自然冷却;
     (10)表面加工车削,打磨边缘,加工导角,使表面光滑无毛刺;
     (11)不得有任何焊接缺陷,否则应去掉重焊。

 

      3.1.2 加固调节阀座

     为了在不取出、不更换阀座的情况下恢复机组运行,必须固定阀座,防止其转动和继续下沉。采取的办法是将原设计的2个直径d15mm固定销钉改为3个直径d25mm销钉,重新钻孔,按120°布置,增大受力强度。

      注意事项:

     (1)在阀体外壳上钻孔时,要注意内套阀座的壁厚,切不能将阀座钻穿;
     (2)销钉与孔径相配合,装配后销钉外端部应加堵头并固定,以防震脱。

      3.2根治方案

     在2001年1号机小修及2号机大修中,检查了2台机的所有(8个)高压调节阀,除2个过负荷汽门(4号调节阀)以外,其余阀座均有下沉,有的销钉剪断、松动,有的阀座发生旋转,有的凸肩根部严重磨损。对此,将所有下沉的阀座全部重新设计,作更换处理,从根本上解决了问题。

     (1)重新向制造厂定制阀座,新阀座的凸肩设计尺寸由d255mm增大到d264.5mm,以增大其抗冲击应力强度。
     (2)加长阀座直管段长度,使每个阀座与阀壳下部端口的间隙基本消除(只保留(1~1. 5)mm的膨胀间隙),以防止阀座凸肩变形导致阀座下沉( 即使有变形,也会使下端与阀壳下部端口顶住而不至下沉)。
      (3)将原2个d15mm的固定销钉改为3个d25mm固定销钉(作法同临时处理措施),以增加强度。
     (4)增大阀座与阀体间的装配预紧力,将原来的装配过盈量由0.10mm增加到0.15mm;

     需要说明的是,由于新阀座尺寸有变化,因此,安装时必须在现场车削加工阀壳内壁进汽口。加工采用Z3063-20A型号的摇臂钻床,使用专用的加长臂刀具进行慢速车削。

      4 结语

     实践证明,上述对于高压调速汽门阀座下沉的处理方法切实可行。生产运行中对此类问题的分析和解决需注意以下几点。

     (1)利用检修机会,注意检查调节阀阀座是否下沉。解开蝶阀后,用灯光肉眼观察即可,如发现阀口的边缘出现台阶,即为下沉。
     (2)运行中如发生高调门不能全开,但在已开启行程范围内阀门活动正常,油动机活塞下部油压偏高,且无其它明显的故障、征兆时,应考虑阀座下沉导致蝶阀导杆脱出导向槽。特别是已发现阀座有下沉现象的机组,这种可能性更大。
     (3)在机组日常试验或运行中,特别是机组停机前,应尽量避免在调节阀开启的情况下打闸,如必须紧急停机,应将负荷减到0,待高压调节阀关小后再打闸,以减少蝶阀关闭时对阀座造成的冲击力。

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