北仑**发电成功实现燃煤斗轮机远程操控

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移动大车、对准煤垛、匀速上煤,6月4日,国电浙江北仑**发电有限公司2号斗轮机在煤场完成一系列进仓操作。与以往不同的是,此刻2号斗轮机司机是在距离现场约0.5公里的煤控室内实施远程操控。据悉,这是国电集**统燃煤电厂**采用斗轮机无人值守,标志着输煤系统智能化技术实现新突破。

电煤进仓是燃煤电厂一个重要环节。北仑公司管理7台518万千瓦装机容量机组,配有8台斗轮机设备,每年完成燃煤进仓约1200万吨。“正常情况下,每个当班值需要6名斗轮机司机。遇到煤船到厂,*忙的时候8台斗轮机全开,就算没有煤船至少也要开3至4台。”蒋晓峰是北仑公司*早的斗轮机司机,有近30年操作经验。随着机组增多,配煤掺烧任务日益繁重,斗轮机司机更显紧缺,让这位“老司机”也感到力不从心。

“提高斗轮机自动化程度、技术水平和作业效率,就能降低劳动强度,实现减人增效,所以从2014年起,我们就琢磨着如何让斗轮机实现远程操控。”北仑公司燃运部主任史忠裕对技术**始终有着独特情怀。经过理论探讨、可行性研究和实地调研,2015年北仑公司斗轮机无人值守项目正式立项,2016年2号斗轮机改造获集团公司批准并投入实施。

“目前2号斗轮机采用的全自动控制系统,有6个CRT显示屏和7个数字高清监控画面,可以对斗轮机、悬臂下方、陆侧轨道等重要部位实施全方位监控。”据北仑公司项目技术负责人陈伟巍介绍,远程操控关键是要确保设备**可靠。操作台下方左右各有1个操作手柄,中间显示器上除了煤场煤堆的各种数据、设置参数外,还能清晰看到斗轮机不同部位实时状况。陈伟巍说,“我们利用自动控制、激光三维扫描和北斗卫星定位等技术,建立数字化堆场信息,配置**监控设备,通过一键启停斗轮机,*终实现全自动定位、全自动取料、全自动堆料、全自动分流。”

斗轮机操作存在的取料边界流量不稳定是老大难问题。原先煤场堆煤呈三角式,进仓过程中因煤层高度起伏导致流量不易控制。司机需要依靠自身技能,在驾驶室内通过眼、手协调配合,控制好斗轮机回转速度。陈伟巍通过长期观察,发现*能直接反映流量的还是斗轮电流,但斗轮电流与流量不是简单的正比关系,为此他进行大数据跟踪分析,建立了电机电流与流量的关系模型,并由此摸索出一套衡流量控制方法。将堆煤形状由“三角式”改为“梯形式”,进仓时采用“两短一长”作业方式,就是到边角煤的地方先不取,等斗轮机大车前进两次后,边角煤积累一定高度再取,这样就减少皮带空转时间,流量始终保持稳定状态。据史忠裕介绍:“实施远程操控后,进仓流量基本上控制在每小时1700吨左右,进仓效率明显提高。特别是在燃煤电厂加大经济煤种配煤掺烧后,均衡流量可以确保煤种掺配达到*佳混合状态。”

北仑公司2号斗轮机采用远程操控后,设备作业时间缩短,设备维修费用和人工成本明显下降。下一步,北仑公司将对7台斗轮机逐步实施技术改造,发挥科技**优势,助力输煤系统提质增效。

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