扬州发电“双治理”唤醒设备环境新面貌

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机组**实现超低排放,生产现场焕然一新,设备渗漏有效控制,公司生产设备环境发生的种种大变样,给集团公司五**企业检查考评组留下了深刻印象。围绕“三个一样,一个不一样”的要求,2016年公司**推进“双治理”和现场设备7S管理,为公司再次跻身集团公司五**发电企业打下坚实基础。

抢占节能减排制高点

面对节能调度新常态和2020 年前东部地区燃煤机组超低排放新要求,公司将高标准实施七号机组超低排放改造,作为提高机组经济环保效益,助推企业绿色发展的重大工程项目。

**的改造方案,只有成功实施才能产生应有的效果。公司层层召开动员会,与各部门签订奖惩责任书,**落实“过程管理标准化、监督管理**化、现场管理精细化”管理。公司超低排放改造工程领导小组、工作小组和脱硫脱硝湿除、低低温电除尘两个项目小组,狠抓**、工期、质量的全过程管控,及时掌握改造进度,**协调解决各项改造工程中遇到的问题。

大修改造工期跨度长,**风险高,公司推行7S现场检修管理,**项目小组、项目所在部门、相关职能部室“三重管控”模式,严格执行现场**管理18项禁令,有效地保证了大修改造**稳步推进。改造项目多、时间紧、施工场地狭小,公司科学优化施工进度,精心编制施工进度图,有效提高了施工效率。针对部分设备交货、施工延迟情况,加强组织协调,及时调整工序,保证了工期节点的可控受控。

立足“改造一台成功一台,改造一台优于一台”,公司将创“精品”贯穿改造全过程,**贯彻“谁检修谁负责、谁验收谁负责、谁签字谁负责、谁出问题谁说清楚”的质量管理理念,强化大修改造质量保证体系和技术监督网络作用,严格执行质量监督验收计划和三级验收制度,加强修前、修中、修后各个阶段质量控制,对每件进入施工现场的原材料、半成品、成品进行现场验收,对违反工程规范、标准的行为和施工过程中出现的质量缺陷,及时进行纠正、处理,及时发现消除了后屏夹屏管多处严重磨损超标、高压缸喷嘴叶片缺损、脱硫备用变铁芯绝缘低等重大**隐患,保证七号机组大修环保改造后一次并网成功,及时取得超低排放改造电价,争取到中央大气污染防治财政补贴,推动公司**迈入超低排放时代。

打造现场管理新亮点

走进燃料转运区域,一眼望见的是:规范的护栏罩壳、醒目的标识通道、整洁的输煤机械、粉刷一新的内外墙壁……经过综合治理,输煤系统煤尘少了,**作业环境有了质的提高,成为公司生产现场新的亮点区域。

输煤系统一直以来是电力**生产高危区,也是作业环境相对差的区域。公司将开展输煤系统综合治理,作为落实12.31事故**防范措施的重点工作来抓。4月份,公司成立输煤系统综合整治组织机构和三个工作小组,结合设备现状,大力开展设备、**设施和作业环境的综合治理。6月底,率先完成#71、72输煤皮带示范区打造,为整个系统整治明确了标准和方向。煤仓层以及其余上煤系统综合整治工期紧、任务重、施工难度大,环境复杂,在保证机组正常运行的条件下,公司合理安排作业区域和作业工序,五家施工单位同时进场,设备整治、除尘器改造、建筑物整治、设备防腐齐头并进。每周倒排计划进度,加强施工节点控制, 11月底,圆满完成了上煤系统综合整治,并顺利通过江苏公司现场验收。

与此同时,公司把“无泄漏治理”作为提高设备健康水平、生产管理水平的突破口,对照**企业创建7S常态化管理必备条件,以现场设备渗漏点消除为重点,编制300多个现场整治子方案。结合机组超低排放改造和日常维护,先后完成了磨煤机、给煤机区域设备及环境的综合治理,锅炉钢架防腐、建筑物外墙出新,灰库防水防腐处理和粉煤灰无粉装船改造,化水区域整治,让锅炉区域及新材等外围生产区域的环境呈现出整洁美观的新气象。

消除设备运行危险点

全年实现 “零非停”,超发电量0.26亿千瓦时,得益于良好的设备运行状态。从年头开始,公司举一反三抓整改,从严务实加强设备整治、运行管理,牢牢把握机组**稳定运行的主动权。

围绕**提高设备**可靠性,公司将现场装置性违章检查列入日常设备巡查内容,结合实施设备精密点检和远程诊断,开发运用设备巡回检查信息化系统,改变了过去那种“检查不检查无据可查,到位不到位无法认定”的状态,有效提高了设备巡检质量。全年,公司10次对及时发现的#64高调门操纵座弹簧压盖螺栓断裂等重大缺陷的有功人员进行了嘉奖。对因检查不到位,缺陷处理不及时造成缺陷扩大的责任部门进行严肃问责。

对重复性发生和未达到设备异常,但对机组**运行有一定影响的缺陷,纳入专题分析的范围,对一时不能消除的缺陷安排专人跟踪,落实措施加以防范。“强化超前防范,严格过程管理”**理念进入设备缺陷管理,加大了缺陷分析管理力度,扩大了缺陷分析范围,提高了各级人员对缺陷的关注力度,确保各类设备缺陷能够在**时间发现、处理和防范。

针对入炉煤质较差,锅炉受热面磨损加剧,锅炉"四管"防磨防爆检查小组加强“四管”磨损研究预测,逢停必修,修必修好,先后发现并消除了110条“四管”隐患,确保了“四管”连续两年**稳定运行。在江都变跨年度改造的巨大压力下,公司严格执行“两票三制”,**落实单机运行和机组启停**措施,坚决杜绝误操作发生,经受了极寒天气、G20峰会、#7机组环保技改等特殊时期**保电的考验。全年机组**启停21次,单机**运行216天,并在实施重大危险源氨区改造后,顺利实现了“双停”情况下的无备用汽源一次启动成功。

节能减排上水平,文明生产上台阶。“双治理”提升了企业形象,提高了设备可靠性,现场作业的环境更**了,我们工作干劲也更足了。”采访中,员工们谈到“双治理”成效时纷纷表达自己的感受。

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