无功补偿装置在小水电的应用

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点击量: 190664 来源: 保定市北电电气科技有限公司

  无功补偿 设备是根据无功功率不从电源和线路上获得,而是依照耗费无功功率的巨细就地获得,以充分利用电源(发电机)和线路的功率,然后到达削减电能损耗这一原理制成的一种设备。近年来,此设备在用电企业和供电局中遍及选用,获得非常好的经济效益,证明这是一项非常老练的技能。由于种种缘由,未见在小水电中使用的报导。黔东南州当地电力总公司,为了处理红旗水力发电厂添加出力的问题,使用了 无功补偿 设备这一技能,到达机组增容的意图,也获得了相当好的效果。

  红旗水力发电厂概略

  黔东南州当地电力总公司属下的红旗水力发电厂,座落在镇远县涌溪乡,归于沅江支流的舞阳河上,距镇远县城13km。电厂于1971年开工建立,1981年投产发电。电厂共装机四台,单机容量3200kw,总容量12800kw。水轮机额外水头34.5m,额外流量12.6m3/s,额外出力3380kw。主接线选用单母分段的方法向舞阳河当地电网供电,由红旗电厂、观音岩电厂和诸葛洞电厂组成的舞阳河当地电网在镇远县城,再由镇远县城向国电凯里供电局上彀。线路长10km,电压35kv。总库容4740万m3,有用库容2040m3,大坝高56m,溢流面高程503m,原先是无操控的自在坝顶溢流。1986年,在坝顶加装六扇闸口,门长10m,高5.2m。这样,进步了水头,添加了库容。1990年,上游的观音岩电厂投产发电,添加了红旗电厂的径流量。有了上述两个改变,使进步电厂出力有了能够。

  增容改造的由来

  1994年,3#、4#发电机定子线圈绝缘老化,决议替换定子线圈,此项任务由原生产厂家天津发电设备厂承当。厂家主张,他们的水轮机出力可以进步,能否在替换线圈时,连同发电机增容一同思索。即便如今不按增容运转,也为今后增容创造条件。厂家主张增容到3800kw。咱们采用了厂家主张,发电机线圈按3800kw替换。其时替换线圈,首要是处理绝缘问题,增容仅仅非必须的思索。线圈替换之后,按说3#、4#机可以按3800kw出力运转,但由于许多缘由,直到2002年都是按3200kw运转。其间首要缘由之一,就是主变和线路未改造,主变和线路的容量仍然在约束发电机的出力。直到2002年末,咱们在联网点加装了 无功补偿 设备,克服了主变和线路容量不敷大这个难题,增容才得以完结。

  加装 无功补偿 设备完结增容运转

  由于职业和商业的缘由,以往一说到发电厂增容改造,发电机厂家就引荐改造发电机线圈的方法,但这不是仅有的方法。 无功补偿 设备厂家,也仅仅注重用电企业和供电局。这次,咱们把 无功补偿 设备用于水力发电厂,获得了很好的效果。

  2002年,省水利厅发文,同意红旗水力发电厂进行增容技能改造,即对3#、4#机进行增容改造增至单机3800kw。由于线圈改造任务已于94年完结,此次只对主变压器和全厂的电气操控维护设备进行改造。由于操控维护局部与增容关系不大,本文不赘述了,只谈一谈如何处理主变和线路的问题。

  其时咱们思索,发电机增容,主变增容,但线路不改造,就还有一个瓶颈,仍是达不到添加出力的意图。若是主变、线路不改造而在镇远加装 无功补偿 设备,削减无功电流的运送,进步电厂运转的功率因数,就可以到达进步发电厂有功出力的意图,到达增容的恳求。

  要使主变和线路电流不超越增容改造前的水平,只需发电机增容后还坚持增容前的电流即本来的额外电流就可以了。这可以颠末进步发电机运转的功率因数来到达。发电机原额外功率3200kw,电压6.3kv,电流366.5A,功率因数为0.8。增容为3800kw,要使电流不变,功率因数为cos=0.95在镇远加装 无功补偿 设备,咱们还有别的一层思索。咱们在镇远与凯里供电局联网,上彀功率因数按0.8查核,而且以上彀的无功电能折算上彀的有功电能,咱们在镇远的功率因数达0.86或以上。若是红旗电厂按增容后的出力运转,上彀的功率因数将更高。为了处理这个问题,只需在镇远(联网点)装设 无功补偿 设备才干处理(才干包管上彀的功率因数为0.8)。

  颠末重复认真的证明,咱们决议暂缓主变改造,而在镇远开关站加装 无功补偿 设备。托付湖南紫光测控有限公司描绘和供给设备。抵偿容量为7200KVAR。首要设备有滤波电容器24只,滤波电抗器3台,六氟化硫开关一台,电容测控设备一套,放电PT3台。设备于2002年12月投入运转,总造价(设备和土建、征地)120.78万元。在试运转时间测验,红旗电厂运送有功功率14000kw,即3#、4#机按有功功率3800kw,cos为0.95运转,1#、2#机按3200kw,cos为0.8运转。 无功补偿 设备输出无功功率为6500~7000KVAR,开关站母线电压为38~38.5KV,上彀功率因数为0.8,彻底到达了预期的恳求。

  加装 无功补偿 设备发生的效益

  咱们只核算丰水期5、6、7三个月多发的电量,由于机组增容添加电量首要是丰水期,在其于时间增容对添加电量的效果不大(因库容不敷每天只能发一至2台机组)。抵偿之前,红旗电厂被逼下落功率因数运转,常降至0.75,3#、4#机只能按3000kw运转,抵偿后按3800kw运转,两台机比抵偿前共多带1600kw,由于偶有停机等缘由,三个月按90天算:

  1600kw×24h×90=345.6万kw.h。

  削减了线路丢失

  前面已说到,在红旗电厂运送14000kw有功功率时, 无功补偿 设备往电网运送无功功率7000KVAR,也就是说,从电厂到镇远的线路少运送无功功率7000KVAR,线路上电流削减了,因而线损也削减了。

  线损普通包罗固定丢失、改变丢失两大局部,固定丢失是不随运送电流巨细改变的,而改变丢失与运送电流巨细有关,与颠末网上电流的平方成正比。因而,咱们只核算改变丢失的改变。但也无法断定其***,仅仅核算在同一时段抵偿投运后的改变丢失占投运前的百分比。

  经核算,抵偿后的改变丢失占抵偿前的67%,也就是说,改变丢失下落了33%。这一项的效益是宏大的,由于不论电厂以何种方法运转,丰水也好,枯水也罢,只需抵偿投入运转,线损下落这一效益就一直存在。前三年平均线损电量为380万kwh,这里面包含了固定局部,咱们假定改变局部为300万kwh。那么抵偿投运后下落的线损电量为300万kwh×33%=99万kwh。加上电厂多发电356万kwh,全年添加电量为455万kwh。以不含税价0.2元/kwh核算创收益91万元。

  包管联网点电压正常, 改善了电能质量

  无功补偿 设备投运一年多的实践证明,只需精心调度, 无功补偿 设备正确投切,电厂对运转的功率因数正确调整,则不论何种运转方法,运送功率多少,都能包管联网点母线电压在38.5kv左右,往电网运送满足的无功功率,上彀功率因数为0.8。