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技术文章

200MW汽轮机高压调节阀座下沉故障治理

      0 前言

     某热电厂4号机组是NC200/160-12.7/535/535型中间再热抽凝汽供热机组,工厂编号D35。机组采用喷嘴配汽,高压缸进汽共有2个主汽阀和4个调节阀。1号、4号阀共用一台油动机,2号、3号阀共用一台油动机。

     高压调速汽阀的阀座镶嵌在阀壳内,为防止阀座下沉和转动,在阀座上部加工有一凸肩,并通��一定的过盈配合及两个定位销钉将阀座与阀壳紧密地结合在一起,如图1所示。

图1 高压调节阀座安装图
1-阀套;2-阀蝶;3-阀座凸肩;4-销钉;5-阀座;6-阀壳

     2001年3月,4号机组小修后启动。在启动过程中,发现左侧高压油动机行程25mm时,2号高压调节阀行程约8mm,无法继续开启。反复活动,油动机仅能在25mm以下活动正常。当时油动机下部油压高达2MPa,说明开启力足够。检查外部油系统及操纵机构异常,判断可能是调节阀内部故障。停机,解体2号调节阀。

      1故障原因分析

     在正常运行时,阀杆带动阀蝶,阀蝶上导向键在阀套的导向槽内上下运动,起到限位的作用。无论调节阀关闭或开启,导向键应始终在槽内。解体2号调节阀后,发现主阀蝶上导向键脱离阀套上导向槽,顶在阀套边缘。测量该阀行程为68.7mm,查阅历年检修纪录,该阀行程1998年大修后为52mm,2000年3月小修后为59.7mm。由2号调节阀行程数据可见:该阀行程逐年增大,其行程增大的原因是阀座逐年下降,只是在当时未予以足够重视。

     综上所述,此次2号高压调节阀无法开启的原因为:该阀在机组运行时始终承受高温535℃,其阀壳上凸肩设计偏小,阀座与阀壳配合过盈量偏小,阀座长期承受阀门关闭时阀蝶的冲击,将阀座与阀壳间的销钉切断,致使阀座下沉。阀座下沉量较大,达16.7mm,在阀门关闭时,阀蝶的导向键已经脱出了阀套上的导向槽。开机时,预启阀先开启,阀蝶受到汽流冲击而旋转,其导向键偏离导向槽口,顶死在阀套上,致使阀蝶在预启阀开启后(预启阀行程为8mm)无法继续开启。造成了此次停机事件。

      2临时处理措施

     由于当时无阀座备品,不具备彻底处理条件,经研究,决定临时处理,待以后机组检修前做好充分准备再进行彻底处理。

     临时处理此故障,保证机组正常运行的关键在于使阀蝶上的导向键始终在导向槽内,采用加长导向键长度即可暂时解决此问题,如图2所示,在导向键的顶部进行堆焊,堆焊高度10mm,等于是将导向键加长了10mm。这样,可以保证在该阀门关闭时,导向键不会脱离导向槽。

图2 阀蝶

     经过上述临时处理后,开机正常,未再出现类似问题。

      3治理方案

     经过临时处理后,虽然暂时解决了问题,但调节阀座仍有继续下沉的可能,所以,必须从根本上进行治理。2002年3月,利用机组小修机会,进行了根治。

      3.1准备工作

     (1)向制造厂定购4台调节阀座毛坯,仅进行粗加工,根据现场实际情况进行精加工。
     (2)制作拔取阀座专用工具,如图3所示。

图3 拔阀座示意图
1-千斤顶;2-阀壳;3-专用工具;4-铁丝;5-阀座

      3.2解体情况

     根据历年的检修纪录,1号、2号、3号高压调节阀行程都有不同程度的增大,所以决定将此3台阀进行处理。拔取阀座时,将专用工具如图3所示放好,并用4个火把在阀壳上相应于阀座位置加热至300℃,再用千斤顶即可将阀座取出。

     阀座取出后,检查其与阀壳配合部位,发现阀座凸肩已成为斜面,销钉已被切断,在取阀座时,很轻松即可取出,说明阀座与阀壳配合紧力不够。

      3.3 治理方案及过程

     根据解体检查情况,制定了处理方案如下:

     (1)加大阀座凸肩尺寸,由原来的Ф224加大至Ф230,增大作用面积。
     (2)加大销钉的直径,由原来的Ф20加大至Ф22,增大其连接强度。
     (3)加大阀座与阀壳的配合紧力,过盈量取制造厂提供的范围的上限0.15mm。

     2002年3月,在机组小修中进行了以上工作,在工作过程中需要注意以下几点:

     (1)阀座取出后,与阀壳配合面会出现拉痕,需要加工阀壳内壁,加工时用摇臂钻床作镗床进行车削,为保证加工精度,钻床的找平固定尤为重要。
     (2)阀壳内壁尺寸的测量需要制作专用量具进行,如图4所示。

图4 阀座与阀壳配合面测量
1-阀壳;2-专用量具;3-百分表

     (3)阀座应进行冷装,装入前,放入干冰中或液氮中静置一段时间,安装前,用火把加热阀壳至300℃。取出阀座测量其外径小于阀壳内径时,方可放人阀壳。安装过程要迅速、准确,否则,可能发生阀座装不到位情况。

      4 结语

     经过上述治理,4号机组运行至今,再没有出现高压调节阀座下沉现象,说明治理是成功的。经过治理该故障,得到了一些经验教训:

     (1)据了解,类似问题在许多电厂都出现过,该故障比较普遍,建议制造厂对此予以足够的重视,在设计中采取足够的措施避免出现类似故障。
     (2)在机组大小修中,对于高中压主汽阀、调节阀都应注意其行程的变化,如发生较大变化,则说明有可能发生阀座下沉现象,需要及时进行治理。

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