MM440变频器SLVC控制6级电机的问题

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菜鸟提问:

*近在做一个项目技改的前期试验,项目的改进的主要类容是用3KW的6级电机去替换3KW四级电机,以提高电机的拖动扭矩。原有的4级电机实际运行*高转速在910转/分左右,6级电机额定转速940转/分,调速范围足够。实验过程是将MM440,电机极对数参数p314改为2,额定转速改为940转,为了更好的控制6极电机,采用电机数据自动检测功能,分别采用V/F,SLVC方式控制电机,设定频率分别为25,30.,35,40,45,50,采用转速表实际测量速度分别为500/497, 595/595, 695/695, 795/800, 895/900, 997/995(前者对应V/F,后者对应SLVC,l 而理论计算,对应的转速应该分别为470, 564, 658,752,846,940,实际转速都比理论计算到要高,从低俗到高速速度偏差为30, 31,37,43,50,57 ,这些速度的偏差是由于转差率导致的,还是由于电机模型识别不准确导致的,还是变频器本身是用来控制4级电机电机而不适合准确的控制6级电机的速度导致的,请各位大侠给出合理的解释。如果要比较准确的6极电机速度,该如何做。顺便说一下,转速表为进口转速表,并且经过效验的,期待各位的答复。


至圣:

唉,语文是不是再提高些?把问题分层次和段落书写,让我看得眼花撩乱呀。就像一口气,哇哇哇的一直说到底。很累的感觉。

我认为,MM440尽管有很大的开环控制误差,但是在额定转速以内,不应该差这么多的。你如果采用V/F控制,误差应该很小,采用SLVC控制,50Hz 以下,也应该仅差1-2rpm。完全能接受的。

所以产生很大误差,我想还是电机模型建立的不准确吧。比如说,电机铭牌数据,是不是真的实际电机的参数?国内的电机制造商们,对自己的电机铭牌数据很不认真去标示,我就曾经历过,电机铭牌数据与实际电机不符,基座号一样,但电机的极数不对,功率也不对。等等。

电机铭牌数据的关键参数:额定转速(决定滑差);额定功率因数;额定电流;额定电压;额定励磁电流都是可以改变电机模型参数的。

我记得有一篇帖子,是英文的,讲如何建立磁化曲线,有判别的标准。那篇文章讲的就是如何准确地手动优化电机模型。


大虾:

楼主测的都是空载吧。


菜鸟:

两位版主说的都对,确实是空载测试,使用的电机也不是标准的西门子电机,因为是初次用6级电机进行SLVC控制,现场对线速度同步性有要求,故先作试验,等有比较理想的实验结果之后,再进行现场改动,这样可能要稳妥一些。

kdrjl 版主,用440进行电机模型识别,以前全用自动识别,都能达到要求,还真没有手动优化过,直流驱动倒是经常做,明天我去手动优化电机模型试一下,看看有没有速度控制性能有无改善。

yming 版主,请问一下,6极电机空载运行,是不是实际运行速度与理论转速必然存在偏差,而满载以后就不存在速度偏差,如果是这样,那这个现象从原理上该怎莫解释,我还真想搞懂,长点见识。


至圣:

楼主的极对数应该设为3吧


菜鸟:

电机极对数参数p314改为2”那个是匆忙发帖手误,P314实际设定值是3, 忙中出错。。


至圣:

电机铭牌的额定转速是指在额定电压、额定频率、额定负荷(额定功率)下的转速。空载的轴负荷=0;只有一点点的轴承滚动摩擦负荷(如果不考虑冷却叶片做功)。这时转子相对旋转磁场很小的“滑差”(转子鼠笼切割磁力线的相对速度)所产生的转子磁场力;就足以达到负荷平衡。自然是转子转速几乎等于旋转磁场的转速。

V/F模式下就是上述情况。

如果是SLVC则是根据测得电机模型和当前负荷;决定输出电压和频率;以期达到你给定的转速。所以此模式下的输出电压和频率都是变动的,而电机轴转速总是“努力”趋近你所给定的转速。



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