关于反向制动的问题

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菜鸟:

问题描述:PLC控制一个电机正反转,可以通过控制柜面板按钮,也可以通过无线遥控器来控制电机正反转。设计之初,电机没有选配刹车,现场安装调试的时候,点动电机正转,松开按钮后,电机并不会立即停止,因为惯性继续转动一圈多;咨询过SEW电机厂家,在目前电机的基础上加装刹车很麻烦,除非更换电机。

想法:通过编程,在点动正转时,松开点动正转按钮后,让电机反转90ms,起到一个反向制动的作用。在点动反转时,松开点动反转按钮,让电机正转90ms,起到一个反向制动的作用。

考虑:接触器KM1控制正转,KM2控制反转。当正转结束时,必须通过接触器KM1的反馈信号来确认KM1已经释放,确认KM1释放后,才能让KM2吸合;当反转结束时,必须通过接触器KM2的反馈信号来确认KM2已经释放,确认KM2释放后,才能让KM1吸合。

误区:通过采集接触器常开触点的下降沿来判断已经释放,然后控制电机反向转动90ms。

正转停止--KM1下降沿触发--控制KM2吸合90ms;

反转停止--KM2下降沿触发--控制KM1吸合90ms;

你会发现会进入一个死循环,那就是 KM1下降沿触发--控制KM2吸合90ms--90ms后KM2释放--KM2下降沿触发--控制KM1吸合90ms……………………就这样会不断的循环;接触器不停的吸合释放。

该如何解决啊?谁有思路啊?

后来改进了程序,加入置位复位,但是正转的时候会出现明显的两次反向制动。

再后来客户不要求正反都要加反向制动,就又改动了程序,同样的两个电机,同样的保护电路,同样的程序结构,同样的延时时间90ms,却发现一个电机异常。

异常情况:电机反向制动的时候,电机转动有时候持续的时间长,有时候持续的时间短,持续时间短的时候,保护电机的断路器立刻跳闸;而另外一个电机也能看出有这个问题,但是它的保护断路器却没有跳闸,很奇怪,不知道为什么?

谁有类似的应用经验吗?与无线遥控器的应用有关系吗?

斑竹:

这只是一个开关量的逻辑问题罢了。你使用中间继电器少了,才会出现循环了。一个状态一个中继。用真值表把所有开关情况写出,用卡诺图提取*小项。就知道*少要用多少个中继。然后用自锁和互锁形式把中继的动作凑起来。还有就是使用顺控程序,思路简单,包不会有意外循环。

菜鸟:

其实这些都是在弥补机械设计没有选配刹车的缺陷!!

又去现场调试了一下,测试了一下正反转的接触器会不会同时吸合(没有出现同时吸合的情况);在正转和反转之间加延时;去除输出点之间的互锁,改用接触器触点释放信号互锁。问题解决了!

保护电机用的断路器跳闸,无非就是电流过大,电流过大可能的原因是负载过大或者短路了!

电机正转,按下停 止按钮,电机由于惯性继续转动,此时控制电机反转;这时候确实电流很大,电机需要克服原有的旋转趋势,改变方向旋转,所以冲击电流会较大!4KW的电机,钳流表的电流值会达到13A(瞬间观测到的)。但是另外一个电机相同的情况,却没有跳闸。

后来把保护电流全部调大到10A。



斑竹:

既然电机加机械制动不好实现,那么控制柜改造成能耗制动好实现吗?

靠电机反转制动,对接触器的寿命有影响。

菜鸟:

对,对,对。用能耗制动,性能比反接好很多,特别是小电机。又不怕过制动。但要加元件。

斑竹:

加个带制动电阻或再生制动单元的变频器即可,如果想制动更快前述装置可加大功率选用



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