武林小虾:
用4通道PT100模块(modbus RTU通讯),S7-226的Q0.0的PWM控制输出。
选用慢速自整定,设定值35.0℃。
图片分享如下:
(PID调节控制面板)
(上位机历史数据曲线)
(使用自整定参数调节稳定后的效果)
酱油甲:
想学,楼主辛苦了!
潜水新手:
为什么每次自整定的时间都很长,凌侠这次用了近30分钟,我上次用自整定调了1天都没效果,是闭环的恒压控制变频器。
武林小虾
哪里是30分钟,花了一个小时的时间进行自整定。
潜水新手:
不知道有什么办法可以提高这个整定速度和效果?这样整定的话,实在是等不起啊。
武林小虾:
等不起自整定的结果:就是花更多的时间,试着解决震荡问题。
又有新回路参加了PID调节试验,使用**次的整定参数,发现周期很长(约60分钟)的震荡:
整定之后反思,大周期震荡结果,应该是控制力度不够,产生缓慢漂移形成的怪异周期。就像放风筝时,风力太小,飞不起来的那种状态。
这个实验再次证明一个道理:PID没有经验值!
潜水新手:
想问一下你的RTD模块,温度是怎么处理?是将采集的值转化为实数后除以10的吗?我使用的PT100,用RTD模块采集数据能使他**到0.1℃吗?我想是比较难的,毕竟是使用PT100,而不是PT1000等。
武林小虾:
我用RTD模块也是0.1℃分辨率的,使用时直接转实数然后除以10.0。
现在进行稳定性测试的是定制的4线制PT100模块,分辨率0.01℃,以Modbus RTU 通讯方式读入PLC。
下图中的mkwd1~4为通讯读取的温度值,RTDR1为西门子EM231 RTD模块的测量温度。
这个曲线是从保温45℃到保温50℃的一个调节全过程,效果满意,温度均匀性也没问题。
酱油乙:
PID调节起来比较困难,路过学习了。
酱油丙:
我尝试用PID自正定,好家伙,一搞两个小时都没结果,外界环境的温度都已经变化了。结果整定出来的参数乱七八糟。
崩溃啊。自己花了好久调节参数,自己加死区。
武林小虾:
自整定的使用也是有前提的,有些场合就不能自整定。
例如制冷系统压缩机调节,自整定的过程可能会产生设备停机,只有人工根据变化趋势慢慢调整。
一般的加热、流量、压力控制等场合,或者说自整定过程中不会出现设备和人身**的情况下,基本都可以试着使用自整定。当然也不是每次都能正常结束,有些波动很慢的系统可能会产生看门狗超时,等了几个小时没结果。
酱油丁:
以前做那个鞋机的热模,自整定很慢(加热的还是金属),要个把小时;水压调节自整定倒很快,不到10分钟。
温度的滞后性太大了。
酱油甲:
我之前做的一个温湿度控制的设备,自整定时间太长,没等,全靠手动调节,个人认为自整定有问题!
武林小虾:
无论是用绣花针纳鞋底,还是用缝包针绣花,可能都达不到目的。不要轻易说针有问题。
特别是湿度控制,自整定的时间或者需要十几个小时,我没在这个方面使用自整定(虽然我不算急脾气,但是我也等不及)。