MM440微调PID的参数如何整定?

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菜鸟:

用MM440的微调PID控制纸卷放卷,摆辊的位置信号作为微调PID的反馈,PID设定值为固定值(即摆辊中间位置),要如何确定PID参数,咨询技术支持说P2350的PID自整定在微调PID下不能用。在运转和加速过程中都没有问题,但运转过程中当卷径小于150mm时摆辊拉到一头,很长时间才能调整回来,时间太长料带会被拉断。但如果一开始就是小卷径,摆辊能稳定在中间位置。有关参数设置如下,请大虾发表意见,谢谢!

P2280=1

P2285=1S

P2290=-15

P2291=15

P2295=5

r2260=46%

r2272在38%与54%之间变化

至圣:

你参数写错了吧。

?P2290=-15

?P2291=15

P2295=5 为什么要这么小?

这个PID微调是很好用的。为什么要限制到这么小的可调节范围?

菜鸟:

如果把P2290和2291放到100%和-100%,速度为零时,电机一会儿正转一会儿反转,来回稳不住。P2295如果设得高了,摆动幅度很大,这时要减小P2280?我改成0.5还是来回摆,我只设为5%,是想让变频器在设定值+-5%的范围内调整应该就能满足工艺要求了。按你的经验,多大合适?

弄不明白r2294实际PID输出的百分比是对应P2000的百分比还是速度设定值的百分比?

至圣:

首先,那不是P2290、P2291。而应该是P2291(高限)、P2292(低限)。它的作用是限制PID输出不超过此范围。目的是防止越转越快。

你还没理解PID微调的使用方法。

你装置摆动辊的反馈是电位器-模拟量接入?首先要确定它的“零点”位置。


菜鸟:

写错了,是上下限P2291和P2292

摆动辊是模拟量输入,P2264=r755.0,上下限值在38%和54%,因此将P2889设为固定值46%,PID设定值设为P2889,这样46%应该就是对应微调PID的零点位置了吧?只是这样好像没把摆辊极限位置告诉它,是否需要将r755先标定到0~100%之间?

至圣:

是呀。你是用固定值P2889标定。其实完全可以不用。

首先明确,给定、反馈通道%都是按照*大频率来说的。

对于微调PID来说,你可以在模拟量输入处直接标定位置。

例如:摆辊在上极限位,r755读出电压值输入x2 P0759,而上限误差可以是+50%输入到760;将摆辊移动到下极限位,r0755读出电压输入到x1 P0757,而下限误差为-50%,输入到P0758。这样就标定了摆辊*终停留的位置。而PID微调的给定就是0。

如果你希望摆辊不是停留在中间,你可以将上述改为+40%和-60%;或者其他。

如果需要加大反馈量,你可以改为+65%;-65%。反之亦然。

这样比较直观。


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