西门子6SE70系列矢量控制器运行出现的偶发现像

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菜鸟:

具体来说是在清明节检修后开机出现的偶发现象:

生产线上的一组S辊上两个电机本来是同步运行的,在程序里也是通过同一个数据分别给两个变频器的P443.1

在程序上不存在数据不一样的情况。

但是*近一段时间来,有一个辊的速度会突的提升上去。(本来两个变频器都是42Hz的频率,出现问题时其中一个变频的频率为46),由于速度差造成的摩擦很大,使产品表面划花。奇怪的不在这里,而是有运行一段时间后(有时半小时,有时几个小时),变频器的频率又会回到正常频率上来。并且频率器也不会报故障。


另:因为有一段时间,该变频器经常性的报故障F053,所以将参数P806=0改为P806=1.会不会是这个造成的影响?

斑竹:

你这个问题,应该不难查的,两台变频器同时使用trace录制速度输入信号,如果是进口的信号就是变化的,那就找外面的问题去。举证有力,铁证如山。

侠客:

版主这个说法很正确,现在问题已经解决了。说一下解决的过程,也请大家说说,这其中的原因。

首先,是因为前段时间一直报编码器故障F053,我们也检查了编码器的连接线,联轴器、编码器的主轴转动都很正常。但是还是会偶尔还是会出现故障F053,没有办法了,只好把P806改了,将矢量控制转为速度控制。运行一周左右没有出现任何问题。心中还有一点窃喜!

但**周,也就是清明节检修后(当时请假回去了,没有参与检修),电工说是清洁了电机后座风扇与编码器联轴器检查等。就开始出现上述这个问题,由于出现的频率、时间不确定,跟踪了一上午没有等到。下午又出现了半个小时。因为不能停机,坚持生产到下班后进行排查。开始我也怀疑是输入信号有问题,便将两个变频器的Profibus通讯地址对调了一下。次日,开机在同一电机再次出现转速增加的现象,一小时后现象消除。没有办法,下班停机后再次检查,这次将两个辊的电机及编码器对调接到变频器上。**天再运行,下午时分同一电机再次出现转速增加的现象,故障一直持续到下班。

通过这两次调整,判断矢量控制器的给定信号没有问题,变频器没有问题。那问题一定出自输出线到电机这段上。下了狠心,安排电工把电源线与编码器线都检查了一遍,把电机也检测了一下,没有发现有什么不正常的。那目标再次盯在编码器上,好在备用的编码器还有,虽说现用的编码器也刚换不久,还是更换了一个新的编码器上去。现在生产了两天,没有再次出现转速“无缘无故”上升的现象了。

昨天,将拆下来的编码器检查了一下,发现这个编码器安装后盖的地方少了一个防尘圈,码盘上上面有一些细小的灰尘在上面。由于这一批同时买了近20个编码器,本来是想五一加班全线更换的。发现了这个问题后,立即与采购联系进行了换货。

如果再运行几天没有出现同类现象,基本上可以判断是编码器原因引起的故障了。但是有一个疑问就是,将P806设为1后,当编码器出现故障后,将矢量控制转为速度控制,这个过程是不能逆转的。只有等停机后出现一个故障,经复位后才能恢复矢量控制。并且转换后会保持故障发生时的运行状态。那为什么速度会增加呢?并且在停机时也没有出现故障代码。所以当问题出现时,虽然没有对生产造成严重影响,加上没有故障代码,才是使我们检查有了“富余的”时间。要是有故障代码没有处理或者造成停机无法生产,可能现在也没有这么“淡定”的坐在电脑前写这个贴子了。

斑竹:

不错,出了问题应该想办法建立一个自检程序,有效的判别问题点。这才是正道。

大虾:

常同意版主的观点。作为维修,保证设备运转是*基本的要求,在设备出现故障时,如果有可能,在不出现更大损坏或其它影响的情况下,有时候是可以让设备“带病”工作的。毕竟只有保障的生产正常进行的前提下,设备维修工作的意义才能真正体现出来。
           其次,针对故障要有一个清晰的解题思路,能从各种可能性中,通过分析、测试等手段逐一将故障点进行排除。这样即使没有能力将故障排除,也能找到故障点,为寻求外协提供参考、以便问题更快的得到解决。

斑竹:

楼上技术路线正确,赞。

侠圣:

楼主朋友,更换了新的编码器之后情况怎么样呀?到目前为止,变频器不再经常性地报故障F053 ?

是否有可能S辊上两个电机的机械负荷不均衡造成?一台电机出力偏大,另一台电机出力偏小呢?

侠客:

我也是搞维修的,其实我觉得搞维修的首先是让生产线能继续生产下去,当然这个是设备**的前提下,其次是排查故障的速度,这个时候时间就是**,像我们厂故障时间按分钟来算,挨得故障时间多,奖金就挨扣多,所以像这种辊道电机一般来说对速度要求不是太高的,直接甩开码盘继续生产,同时这也是*简单的判断是不是码盘的原因引起。此例中,个人认为码盘本身的原因可能性*大

菜鸟:

已经正常运行有一个星期时间了。现在把P806改为0后,也没有再出现F053了。其实解决这个问题时我们也存在一个惯性思维,就是编码器出现这种故障还是**次,在以前也出现编码器报故障,但故障原因一般是两类:1、编码器与电机的联轴器松动或变软(现在我们全部改成用弹簧圈连接了),一般检查发现后更换联轴器就可以了。

2、编码器自身旋转轴卡顿,一般是由于长时间运行后编码器端盖的防尘圈与轴承有问题造成的。

所以,再检查这两个方面没有问题后,就主观的判断编码器没有问题了,将编码器排除在了考虑的范围内,再加上这次故障是偶发性的,不定期的,所以才是一步步的从源头开始查起。再加上出现这次故障也完全是由于编码器的质量问题引起的,这也是出于对国内供货商的过度信任造成。

游士:

只要编码器有问题,就会影响到控制,因为转速是控制的参考量

侠圣:

“检查这两个方面没有问题后,就主观的判断编码器没有问题了,将编码器排除在了考虑的范围内,再加上这次故障是偶发性的,不定期的,所以才是一步步的从源头开始查起。再加上出现这次故障也完全是由于编码器的质量问题引起的,这也是出于对国内供货商的过度信任造成。 ”


明白了, 故障也完全是由于编码器的自身质量问题引起。以前, 我们有个酸洗连轧线项目, 总承包商买了一批"山寨仿造"版的编码器, 反馈转速的误差非常大。*后, 我们强烈地要求总承包商更换这一批"山寨仿造"版的编码器, 更换成LENORD + LINDE 品牌的编码器,反馈转速的精度非常满意。嗨!做项目,不能图便宜啊!

菜鸟:

其实,就是编码器的质量问题造成的。如果看了上面的贴子,我好像有说明过,拆开这个编码器发现码盘的盖子已经漏加了防尘“O”型圈。(所以将螺丝拧开后,很轻易的不把盖子取下来了,如果加装了防尘圈,即使没有安装螺丝,盖子也不会轻易的可以取下。)打开后发现码盘上都些地方布上了很小的灰尘颗粒,这肯定是影响编码器的反馈量的。

游侠:

我的生产线施胶辊就碰到这种情况,出力大的电机速度慢,出力小的速度快,我检查过辊径正确,主辊张力控制而从辊下垂控制,原来都可以同步的,现在不知道什么原因?

菜鸟:

其实我们生产线与你所说的情况的相似,我们生产线跑的是镀锌钢带,由于钢带本身的不易拉断与不易延展性。所以全线的张力控制是通过组辊之间的速度差来产生的,这可能与生产纸品的设备不同。所以用来控制(稳定)张力的电机功率比较大,而其前后S辊(两个电机分别带两个辊组成) 的功率就比较小一点,通过矢量控制时,赋于前后S辊的转矩值也比较小,一般只取到30%左右。具体控制时,假如主张力辊以10米每秒的速度、100%的转矩量运行,则其前一组S辊的速度会略低于10米,转矩也只取30%左右。而后一组S 辊则以略高于10米每秒的速度运行,转矩量也取30%。这样主辊速度快出力大,将会带动前一组速度略慢的辊以10米的速度”稳定“运行。而后一组辊虽然速度快了一点,但它本身的转矩低,并不足以影响主张力辊的速度,也只能”跟随“ 主张力辊以10米每秒的速度运行。

游士:

编码器故障出现的情况较多是由于插头松动,软连接有破损,也有可能是编码器线的问题,以前我们也遇到过,线出现氧化,导致的接触**等。再者就是对中性不好也会引起编码器故障的

侠士:

维修时*好是理论先行,再修才能有方向.


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