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变频器接电抗器有什么作用?
西门子工业业务领域 (0)菜鸟:变频器出线一般长度在30米以上时,就要加装电抗器,哪位前辈指点一下,有什么作用呢,听说是能滤波,谁能指点一下原理是什么呢,为什么不用电容呢,或者电容和电抗组合呢?至圣:你可以看一下以前的讨论贴:http://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?b_id=47&a_id=1126014&s_id=0&num=37#anch不是滤波,当变频器输出到电机的电缆长度大于产品规定值时,应加输出电抗器来补偿电机长电缆运行时的耦合电容的充放电影响,避免变频器过流。变频器输出端增加输出电抗器的作用是为了增加变频器到电动机的导线离,输出电抗器可以有效抑制变频器的IGBT开关时产生的瞬间高电压,减少此电压对电缆绝缘和电机的**影响。因此该作用用电容不能代替。变频器出线一般长度在30米以上时,就要加装电抗器,这个距离不加没有什么问题,距离不是很长,当然加上电抗器很好。游民:加电抗器为什么好?线路增加了损耗呀。怎么可能会好?其实50m以内,就别加电抗器了。太长了电缆再加电抗器,而且加了电抗器,系统的容量就会损失,损失多少,要具体看他的线路损耗了。正因为此,设
70整流回馈直流母排欠电压问题
西门子工业业务领域 (0)菜鸟:两套70变频器同步驱动两台电动机,两台整流回馈同接一台自耦变压器,其中一台整流回馈输出母排电压比另一台低30多V,变频器在回馈制动过程中导致自耦变压器一次侧声音比较大,可能是两台整流回馈在回馈制动过程中存在压差,但整流回馈母排电压低是原因导致的,请各位大虾帮忙!侠客:那么,这个系统有点怪,为什么两台系统的直流母线不一样呢?难道进线电压就不一样吗?反过来,为什么两台系统的自耦变却是共用的?明知道两套系统地直流母线电压不同还这样吗?如果说两台系统的输入(网侧)电压是相同的,而直流母线电压却差了30V,那这就是有问题了吧?是不是确认一下呢?总之,感觉系统有点怪,问题也很有趣儿。大虾:有没有接制动电阻。不驱动电机时直流电压一样吗。菜鸟:两台整流回馈同接一台自耦变压器?怎么可能啊?大虾:这你很清楚,你的提升机整流回馈与自耦变压器是怎么连接的?游民:我所见过的并联系统是这样连接的,进线开关柜,主单元的电抗器柜+自耦变压器柜+整流回馈单元,从单元的电抗器柜+自耦变压器柜+整流回馈单元。直流母线输出用铜排连接。西门子对进线电缆到两个整流回馈单元的长度要求尽量等长的。楼主的这个系统是怎么个接法啊?
关于TIA v13 S7-1500与HMI联合仿真问题
西门子工业业务领域 (0)菜鸟:博途V13 仿真1500与HMI精致屏通讯,1500仿真正常,屏不能通讯。大虾:按你所述,只能判断屏的通讯组态不正确s7-1500仿真时会禁止所有在线接口,所以无法同时仿真,要想查看HNI仿真是否理想可以将PLCsim先stop在仿真HMI,同时查看PLCSIM中相应变量是否改变。不一定是通讯组态错误。游民:PLCSIM是仿真PLC的,不影响HMI的仿真,HMI的变量从PLC中直接拖过来就自动建立连接,可以直接仿真PLCSIM的变化会直接反映在HMI中。请问楼主,你的问题解决了吗?斑竹:可以同时仿真,我估计是你PG/PC接口设置的有问题。
s7-200plc自由口通讯问题
西门子工业业务领域 (0)菜鸟:s7-200plc用自由口编写的主战程序,轮训两台modbus从站,主站程序做好下载后监视状态表数据都能读过来.但是当我给三台测试的plc断电又从新上电后,数据就都读不回来了,然后把主站plc的程序从新下载一遍又正常了不知道这是什么问题,求高手帮忙分析分析:主程序如下:Network 1 // 网络标题// 网络注释LD SM0.1MOVB 9, SMB30MOVB 2#11000100, SMB87MOVW 5, SMW90MOVW 5, SMW92MOVB 255, SMB94MOVB 0, VB400MOVB 0, VB401ATCH INT1, 23ATCH INT0, 9ENINetwork 2LDN T56TON T56, 1Network 3LD T56EULPSR SM87.7, 1INCB VB401AB= VB401, 3MOVB 0, VB401LRDAB= VB401, 1XMT VB200, 0LPPAB= VB401, 2XMT VB300, 0 中断0程序如下:LD SM0.0LPSS M10.0, 1AB= VB401, 1S SM87.7, 1M
关于starter软件安装问题
西门子工业业务领域 (0)菜鸟:1、starter软件用过一段时间后,突然工具栏消失,问题无法解决只能重装,估计是内部bug;2、安装完starter V4.4后,竟然没有help,这可如何是好?斑竹:帮助文件是一个很大的包。你没有下载吧?菜鸟:是否有下载地址?谢谢ok,找到了,大家可以参考下载http://support.automation.siemens.com/WW/llisapi.dll?func=cslib.csinfo&lang=en&objid=26233208&caller=view,*好是把所有文件下载后同时解压到一个文件夹下,然后执行CD1中的set up.exe,这样安装比较**。斑竹:下载后,你可以再次安装,勾选这个帮助。话又说回来了。这个帮助文件是英文的,除非你专业英语还行,除非你真的需要这么多种驱动装置的资料。否则,还是看具体装置的手册比较好(何况大都已经翻译成了中文),要比Starter的帮助更详细。建议把这些手册下载到 iPad上(一代的16G的 iPad就够了)。此外,如果就是调试SINAMICS G120系列驱动。安装TIA V13要更容易(有一个 DriverStarte
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47超埕显示无轴使能问题
西门子工业业务领域 (0)菜鸟:840Dsl当轴运动到超程开关时,先显示无轴使能,当复位后显示到达某轴限位+如果轴不运动,直接按开关就显示某轴限位+,,怎么回事阿.大虾:这个应该是 PLC有关,可以看一下都是PLC的处理,你这个应该还有个硬限位解除按钮报警号是多少?是软限位,还是硬限位。是系统限位报警,还是用户限位报警。现在是不能往反方向开了吗?菜鸟:问题肯定是PLC的,具体我没找到哪影响的,是系统报警,伺服无时能,还有一个问题就是手轮激活时怎么总报警呢**轴被激活,此报警不影响什么,但是不合理啊?新调试的机床,多通道,总有莫名其妙的现象侠士:新调试机床可能PLC编的要参考子程序库。
调试S120带载电流过大问题
西门子工业业务领域 (0)菜鸟:这几天调试S120,其负载时FLOWEG牌子超级离心机,螺旋电机7.5KW转鼓电机22KW,空载时电流在15A左右,转速达到生产要求的3600转左右,带载后电流一直升,*终稳定在65A,电流降不下来。有两台一样的超离,之前搞的一调试就正常,电流在36A左右(电流都是用钳流表测的,测的是功率模块的输入端,做了优化都不行,用V/F控制,开环和闭环式了都不行,请各位专业人士分析一下至圣:用钳表不好,谁知道钳表是不是可以测谐波的呢,所以还是看S120的电流监控参数r0027吧,他如果显示电流很高,那就是高了,他如果显示正常,就是正常。没事。另外,还要看转速,转速是不是升到了要求的转速呢?还是转速也上不去呢?看参数r0021即可。总之,先检查一下各个参数状态再说。斑竹:如果两个项目是一样的。可以比较两个项目保存的参数集中不一样的参数。菜鸟:楼上说的我都监控了,还有在starter软件上也能看到,监控的是变频器输出端的,我测的是输入端的,电流比输出端的大10A左右,现在用了V/F控制和闭环无编码器的速度控制,优化也做了,带载(也就是进料)后电流就超过额定电流的1.5倍,稳定不变(速度达到生产
关于两个语句表的问题
西门子工业业务领域 (0)菜鸟:1、L P#1.0 这个指针和一个INT相乘得一个什么 比如和25乘,得P#25.0吗? 如果相加呢?2、L 10 LOOP NO1 这个循环的条件是什么?3、ANY指针一般什么情况用,一般用来解决哪类编程问题?大虾:1. p#1.0=L#82. L 10 LOOP NO1 写错了吧应该是l 变量loop no13.当基本数据类型不确定时,或是复杂数据类型不确定、长度不确定时,用途很广泛菜鸟:L#8是怎么得出来的 麻烦解释一下是写错了L INT型变量loop no1 这个循环靠什么执行,没弄懂大虾:http://cache.automation.siemens.com/dnl/jQ/jQ1MzMxAAAA_79632832_FAQ/79632832.pdf建议你系统学习一下,一句两句说不明白,还有贴图也不方便循环基本结构是这样的L 变量1a:T 变量2//循环次数。。。L 变量2Loop a先赋一个初值变量1至变量2,变量2相当于for i:=1 to n do里面的i,变量1相当于里面的n,不过这循环相当于for i:=n to 1 do每次运行到L 变量2Loop a变量2
如何理解模块的地址没有使用?
西门子工业业务领域 (0)菜鸟:模块的地址没有使用,怎么还被占用,如何理解?斑竹:能不能把问题描述清楚些?反正我是看不懂,你是只什么被占用了啊菜鸟:比如200系统手册里说的:数字量输入I1.6、I1.7被占用,数字量输出Q1.2---Q1.7被占用,模拟量输出AQW2被占用斑竹:是有些CPU或模块的输入输出硬件上面没有这些点,但是实际的地址还是被占用的,跟在这些CPU或模块后面的模块的地址要跳过这些地址重新分配地址。请看S7-200系统手册中的提示:数字量模块总是保留以8位(1个字节)增加的过程映像寄存器空间。如果模块没有给保留字节中每一位提供相应的物理点,那些未用位不能分配给I/O链中的后续模块。对于输入模块,这些保留字节中未使用的位会在每个输入刷新周期中被清零。举个例子,假如我们用CPU224XP做主机,又扩展了一台EM223 4输入/4输出模块,按说扩展模块只能占有输入点I2.0--I2.3以及输出点Q2.0--Q2.3,但是如上所说,数字量模块总是保留以8位(1个字节)增加的过程映像寄存器空间,所以,不存在的输入点I2.4--I2.7以及输出点Q2.7--Q2.7对应的过程映像寄存器空间已经被占用了,我
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48如何做判断程序?
西门子工业业务领域 (0)菜鸟:有VW2100~VW2198共50格输入值,比如有 20 格输入值<>0,当第 21 格没有输入时(即为 0),程序就认定此配方的数据只有 20格,并且在系统工艺流程的工作中程序走完第20格后返回第1格重新开始。当然实际情况可能是前10格有输入值、或者前25格有输入值,这是由客户自定义多少输入格,*多50格输入值。现在就这样一个问题请教各位大侠:怎么做这样的判断程序?大虾:其实我从第1格开始走到第50格然后重新回到第1个循环工作的程序都做好了。只是当实际没有50格输入,可能只有10格或者20格输入,那就只能工作到10格或者20格然后就得回到第1个重新开始循环工作,现在我就差判断实际到底有多少个输入,就是说判断从N格开始输入值为0,则认定在此程序只有N-1格。现在问题就是如何去判断一下客户输入的有多少格?搜索“0”值。指针加一(字节加一,字加二,双字加四),直到找到0值,看看指针一共加过多少?数据空间保证有51个位置,并且第51个恒定为0。不是这样吗?或者第51个是一个数据输入范围内不可能出现的值,例如:255。也就是-1。你输入时间、次数等的数值是不可能输入负数的,所以就用一个负
WINCC7.2脚本的问题
西门子工业业务领域 (0)菜鸟:WINCC调用VBS脚本问题:1.在全局脚本里做了个函数(function),在全局脚本里一个SUB中调用没有问题,在另一个SUB中调用就错误了,不向下执行。两个SUB都在全局脚本里。2.在全局脚本里做了SUB,只有一个地方调用没有问题,其他地方调用就错误了,不向下执行。各位遇见过这样的问题没有?请教了。大虾:组态一个诊断窗口,看看错误内容。菜鸟:谢谢答复,**个问题,补获错误是“变量未定义”,实际上所有变量都定义了,不然的话也不会有一个可以通过,再补充一下,调用的几个地方不再一个画面上。大虾:**个问题,还未捕获错误,不知何原因。菜鸟:把你的脚本发上来看看。检查了一下脚本,确实有一个变量没有定义,定义后没有问题了,但还是不清楚没有定义前,为什么有的地方调用没有问题。没有定义的变量就在这个函数里,**个问题也应该就是这个原因了。
温度通过PID调节来控制变频器的速度思路
西门子工业业务领域 (0)菜鸟:300PLC里,通过采集温度然后PID调节来控制变频器的速度的思路,越详细越好!谢谢大虾:可以调用FB41来进行PID控制具体工艺能否说清楚点采集的温度做PID输入,变频器的频率做输出,设定值自己设定,然后整定PID的三个参数即可菜鸟:问题是PID控制的速度变化在0·50HZ之间,浮动太大,想在40~50HZ之间调整,指教一下,谢谢!大虾:可以把变频器的*小频率设定在40Hz,或者把PLC的*小输出设定在8V或16mA不知道你是要将pid输出的80以下的,也就是变频器40Hz以下的都转化为40Hz,还是只是线性转化,如果是前者,就编程序将pid输出的80-100线性转化成24192-27648,80以下就转化成24192输出给变频器如果是后者,编程序将pid输出的0-100线性转化成24192-27648输出给变频器通过PID功能块,得出0到100的数据,标定为0到27648的数值输出,就对应变频器0到50HZ频率运行。
触摸屏中的数据**存储在pLc
西门子工业业务领域 (0)菜鸟:触摸屏中的数据vW10至vW108这50个数据有时要手动改变其中的值,比如vW10中的值由12改为22,如何将改动的值**存入pLc中:我想的是用上电初始化和块传送将vW10开始的50个数据传送到vW210至vW309中,然后用比较指令、有不等时就**写入,如果一对值比较写一次太麻烦了,请高手大侠详细指导怎么做。大虾:你是不想一个一个地做,想有一个程序功能可以自动批处理,将来可能有200个或者2000个值要保存的话,随时使用这个功能都可以。就多少数量都不怕了。是吧?菜鸟:请问芳季老师,在触摸屏上不是就可以直接改PLC中V区的数据吗?为什么要用楼主说的办法呢?大虾:他问题的着眼点不在改,而在保存。我本人做过的7、8个参数的已经觉得够多了。也是一条一条写,没有做过适应很广的库。一些参数,要是并非产生碰撞就可以不予考虑保持(**保持)。至于动作配方,丢了就丢了。手工再输进去就行了。我也是跟你做法一致的。**个周期把参数mov到镜像中。每次修改参数后与你有不同。我是用一个220伏的中继的常闭触点给plc一个电源信号。电源正常的时候继电器有点触点断开,plc输入点off。当电源丢电时,pl
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49关于modbus轮训中断的问题
西门子工业业务领域 (0)菜鸟:这两天看来几个关于modbus轮训中断的问题,让我有所犹豫之前做的程序是不是也存在类似的隐患?我做modbus轮训的时候用的是“完成位”和“错误位”去去触发下一轮训,至今也没出现过掉的情况;会不会出现这两个位都为“0”的情况啊,或需不需要做个看门狗类似的东西啊;有一个情况我的说一下:前一段时间做实验的时候当我把波特率提升到115200的时候轮训时不时就停止了(无规律);然后我就把“完成位”和“错误位”的“上升沿”改成“下降沿”轮训再也没掉过;当时我也没太在意以为是跟CRC校验发生冲突了,现在细想根本不是这么回事?游民:我之前做的和楼主差不多“not busy ”和“错误位”去去触发下一个,正常运行并没有出现过中断,后来发现在线调试时候尤其是运行模式下载后通信就停止,所以我后来还是加了一个看门狗,用not busy判断超过100mS就强制触发一个通信请求,就再也没有出现过中断大虾:你的EN端控制了吗?菜鸟:EN端没有控制啊。
关于profinet应用探讨
西门子工业业务领域 (0)菜鸟:现有一设备客户要求用profinet通讯。不才,在网上查了些资料还是不是很理解:我要做的设备时间精度要求不高,大于100ms也没关系。通讯模块选型是选什么样的呢?我看到有两种IO和CBA的,对于网上的这个解释有点不太明白。。。PROFINET CBA适合经由TCP/IP,以元件为基础的通讯,PROFINET IO 则使用在需要实时通讯的系统。我的设备通讯响应时间要求不高,就简单的参数在上位机上输入和显示就可以有哪位前辈能不吝帮忙解释下我的疑问,先谢谢了!至圣:客户有钱,他要求走PROFINET,你就只能走NET了,但这个调试方便,不用5512或5711卡等,而且速度快菜鸟:我想问的是我这个客户要求的我选型该怎么选。我看到有两种profinet,有分CBA和IO的。这两者有什么区别呢? 网上下载下来的资料看的有点云里雾里的,所以在这里求助看能不能得到些帮助。至圣:现在好像基本上都是PROFINET I/O了吧!菜鸟:是不是一套完整的profinet io至少要有:一个IO系统、一个IO 控制器、一个IO设备IO系统一般指什么呢,就是所有设备总和吗?IO控制器就是CPUxx-PN/D
国产西门子电机能效问题什么时候能解决?
西门子工业业务领域 (0)菜鸟:从2014年4月1日起,国产1LE0002系列电机正式停产,1LE0001系列得到进一步的推广和应用,同等功率和市场其他品牌对比,价格虽具竞争优势,但是供货周期让人撕心裂肺,**心烦,实在不敢恭维。对比其他品牌,有ABB电机、东元电机、巴西WEG电机、皖南电机等,西门子电机的能效问题仍然是我们的心病,随着国内外贸易的增多,我国很多工厂设备走出**,但由于西门子电机的能效不达标,让很多工厂望而却步,选择其他品牌也能得到国外业主的认可,何必单选西门子,客户一丢再丢,痛心疾首,哀之,叹之,恨之。。。至圣:嗯,*近我用了几个1LE0001系列的电机,给我的感觉,与MM440配置系统,控制效果,建模都比ABB同类的产品好呀。供货期倒是不知道,我是使用的,给什么用什么,给我西门子的用西门子的,给我ABB我就用ABB的。但从我这使用角度,电机和变频器都是西门子的很合适。与ABB电机配置调试时我要多做些工作,建模才符合要求。新的电机,能效应该没问题了。从矢量控制的励磁电流分量来看,明显是好的,过去的西门子高能耗电机,励磁分量占额定电流的40%以上(ABB电机的空载励磁电流一般是30-35%),现
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50关于840D各轴测量系统的问题
西门子工业业务领域 (0)菜鸟:在调试手册中我们知道DB3*.DBX1.5:测量系统 1 有效;DB3*.DBX1.6:测量系统 2 有效;那么这里的测量系统1和测量系统2分别指的是什么呀?是不是1对应电机编码器,2对应外部测量系统如光栅。有这种固定的对应关系吗?大虾:测量系统1是设置的**反馈方式通常是开环反馈也是编码器反馈,**测量系统多为闭环,如光栅尺等的反馈。游民:还不完全是,大多情况下如版主所说,但是还有一个参数需要注意,30230。如果是1,2的话,则正常,如果是2,1的话,两个测量系统就会反转。也就是光栅会是1.5,编码器会是1.6。这个在现场,维修人员经常容易犯的错误,楼主也需要留意的。大虾:所以维修要考虑多方面的因素。斑竹:一般是这样设置的,不会随便更改。菜鸟:嗯,明白了那是不是说只有当30200=1时,DB3*.DBX1.5和DB3*.DBX1.6这两个参数才起作用?如果30200为2的话,不论DB3*.DBX1.5和DB3*.DBX1.6是什么值都不会有影响?大虾:30200参数定义的是编码器的数量:30200=0,表示该轴未配置编码器(开环)30200=1,表示该轴配置有1个编码器(半闭
s7-200中数据及其格式
西门子工业业务领域 (0)菜鸟:二进制和二进制数、十六进制和十六进制数、十进制和十进制数整数、无符号整数和有符号整数字节、字、双字(双整数、双字、实数)等等以上感觉迷茫,有没有通俗易懂的例子呢学霸:基础性的东西还是要掌握的。学神:名字是很多,但是每一个都有明显的界限,不会混淆。例子的话……?我只有一个例子。0、1、2、3、4、5、6、7、8、9、A、B、C、D、E、F(16个)甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸(10个)子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥(12个)以上三个序列都可以用于记录数量的多少。看你喜欢选用哪个?这就是进制。计算机的基础课程还是必须学习的,否则无法弄懂S7-200编程。其实数制小学就感受到了,算数是数到10就进1位,每到12各月就是一年,你又长了一岁。时钟每到60分钟又是一个小时,一种表示的方法而已。学霸:这些都是计算机方面的基础知识
西门子软起爆炸起火的原因
西门子工业业务领域 (0)菜鸟:本人有一个隧道的风机项目,用的是西门子3RW40的软起,启动风机的功率为30kw,当把参数设好以后,风机**次还能正常正转启动,当停止风机准备反转运行时,启动到一半是就提示OVERLOAD,期间风机一直发出轰鸣声,而且震动很大,就没有敢再启动,以为是参数设置的不对,就把参数从新设置了一下,过了五分钟又重新启动,没想到接触器刚刚吸合就听见一声巨响,打开柜门发现西门子软起爆炸并起火,于是抓紧断电,现场由于是隧道内,潮气比较严重,而且有结霜露的现象,请各位大侠帮忙分析下软起爆炸的原因!谢谢了!游民:这或许就是原因之一。大虾:风机功率是否变大了,经常出现现场设备功率大于图纸标注的功率。找找风机电机的原因,很有可能是电机问题。斑竹:原因应该是电打火引起的,也许在前启动有碳化处,要做好灭弧。爆炸一般情况下都是主电路有短路造成的,造成短路的原因有很多,如潮湿,电流过大造成绝缘损坏,内部的电子元件质量有问题。是否有水进入软起体内, 也是个原因所在。
关于200 smart 运动功能的问题
西门子工业业务领域 (0)菜鸟:本人新手,*近入手一台smart,ST40,在使用运动功能时,有一些疑问如下:问题一:利用运动向导创建子程序块,测量系统选择相对脉冲,单相P0输出,启用LMT+和LMT-功能(立即停止,高电平),在主程序中调用RUN 子程序,编译无误,下载调试,LMT+接通,运动轴立即停止,但是LMT-接通,运动轴没有立即停止,还是按设定的曲线输出脉冲,求解?问题二:还是RUN 子程序,C_Pos端是运动轴的当前位置(脉冲数),地址VD300,每调用一次RUN子程序VD300的值就随着增大相应脉冲数,如果程序持续运行的话,早晚VD300会数据溢出,我想用MOV指令把VD300清零,但是好像没效果,清零后,再调用RUN,VD300还是在上次脉冲数的基础上增大,求解?问题三:使用RUN子程序时,怎么控制方向?再次声明:我是新手,也是**次发帖救助各位,描述的问题有不明白的请指出来,我详细解释,谢谢!学霸:把程序放上来**,你使用了单脉冲输出,当然没有反向概念啦。负方向限位当然没有作用。**,如果清零了,坐标就错了。你愿意清吗?作为一个单向运动的控制,即使过零也不会影响运动。作为一个**位置的控制,3
关于V90伺服驱动器的RS485通讯问题
西门子工业业务领域 (0)菜鸟:查看官方V90伺服驱动器手册是有RS485通讯接口的.但官方却没有提供通讯协议.只是简单的介绍了用Rs485方式获取**编码器信号.不知道是否真正支持RS485通讯方式来控制伺服动作?游民:目前不支持V70 可以吧V90不支持通讯,顶部的RS485口仅作读取***位置用,V70有Drive Bus总线,但只和808D ADVANCED相连,不能单独使用。大虾:那个485口不能用于PLC控制V90的起停 调速等。只是用来读***编码器的位置信息斑竹:V70有Drive Bus总线就是DP总线吧,因为有终端电阻。大虾:RS485通讯接口的.支持的是USS协议这个USS格式的通讯,不支持循环(周期)通讯。只能非周期异步通讯方式读写参数。
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51传动单元与300PLC组态通讯失败问题
西门子工业业务领域 (0)
菜鸟:环境:GM150 cu320-2DP与s7-300PLC通过Profibus-dp连接问题:s7-300的PLC与变频器在step7和starter里组态通讯,下载组态以后PLC的busf一直闪红灯,变频器CU320上的DP灯则不亮,用cp5711连cu320,只能看到cu320的DP地址,找不到plc的;用5711连上plc的DP口,也只能找到plc的.在step7里在线看故障,提示如下,但是硬件的MLFB是一样的,而且型号都是CU320-2DP:我觉得PLC的Profibus和传动单元本身就没有连上。(PLC的busf一直闪红灯)CU320的DP地址设置了吗?地址正确?通讯已经连接应该是黄灯(没有报文/报文不正确)在STEP7里组态的报文要和Starter对CU320组态的报文一致就可以。注意:修改后必须重新上电。斑竹:现在就是PLC和驱动都没连上,地址确认了,是对的1.CF卡的版本显示4.4.3,组态选的4.4.2,这个有影响吗?2.报文都是配置的16words,但是总感觉HW config里面配的报文怎么显示得跟别的项目不一样,但报文不对,也应该找到所有的站啊,现在是插在
关于控制器(PLC)之间的以太网通信探讨
西门子工业业务领域 (0)学霸发言:控制器(PLC)和控制器(PLC)之间的通信是我们在实际工程中经常遇到的问题。就以太网通信来说,各个厂家(品牌)之间的控制器(PLC)通信可能既有其自有的特有的通信方式(协议),又支持开放的通信协议。每种通信协议又有其各自的特点,如通信速度,数据传输的可靠性以及每次通信任务所发送数据的多少等等。那么在实际项目中,我们如何去选择合适的通信协议来更好、更便捷的实现我们的工艺和控制要求呢?比如SIMATIC产品之间如何选择合适的以太网通信方式?SIMATIC产品和第三方控制器(PLC)通信又如何解决?CPU自带的以太网口(PN口)和CP以太网卡做以太网通信有哪些区别?不同网段间的控制器(PLC)之间又如何通信?和冗余系统又可以采用哪些通信方式?本期就控制器(PLC)之间的以太网通信展开讨论。希望大家各抒己见,多多发言!学弱:控制器之间的以太网通信,我觉得*方便的是使用GET/PUT的单向S7通信。客户机使用GET/PUT功能块读写服务器的地址区,服务器不用编通信程序。虽然名为“单向”,实际上数据是双向传输的,GET是服务器的数据传送给客户机,PUT则是反向的传送。这种通信除了能实现
一台变频器带动多台电机在变频器输出端与电机之间增加断路器的注意事项
西门子工业业务领域 (0)菜鸟:一台变频器要拖动多台电机,现在需要每一台电机与变频器之间增加一个断路器。现在与断路器经常过热跳闸。想请教一下大家,这个情况下有什么注意事项?是不是需要增加滤波模块。学霸:有观察断路器是在怎样的负载下跳闸?是这几台电机的断路器全跳?一般在正常负载下,变频器输出端的断路器的热脱扣设定值要比工频情况下放40%-60%(输出电流内含有的谐波分量会在断路器内产生附加的热量)菜鸟:不是全部会跳。现场的同事想加滤波器,看会不会改善。您的回贴也让我学习了。学霸:du/dt滤波器主要是限制变频器输出电压的变化率,保护电机绝缘;正弦波滤波器好,但是价格高;*好先测量一下跳闸的那几台电机的负载是否比没跳的电机大。学神:对于多传在变频器输出侧加出线电抗器是很有必要的。学霸:一拖多并联驱动,变频器要设置好参数和建立好电机的等效模型。就是把n台并联电机看成是一台等效的电机。如果控制模型不好,也是容易导致输出不稳定而产生电压和电流畸变的。使断路器发热。并联驱动,每台小电机的断路器,不能在线开关动作,要离线动作。否则会造成变频器输出电压和电流的动态冲击。影响其他的电机运行。其实加那个断路器就是当做刀闸用。没必要
电机的机械时间常数问题
西门子工业业务领域 (0)菜鸟提问:很疑惑,西门子电机参数表中电机的机械时间参数的作用,另外这个值是如何的得出的。以西门子的1FT7034-*AK7电机为例,额定转速为6000rpm(约为628rad/s),额定扭矩2Nm,*大扭矩7.7Nm,转动惯量0.85e-4kgm^2,机械时间常数为1.1ms。用*大扭矩除以转动惯量得出*大加速度为9.06e4 rad/s^-2。网上有种说法是空载时加速到63%的额定转速的时间为机械时间常数但是0.63x628/90.6=4.4ms。此值明显大于西门子提供的机械时间常数。学神:电机的机械时间常数不是按*大扭矩来算的。你这里的*大扭矩是指电机轴输出*大限制扭矩。学渣:那机械时间常数如何得来的呢?另外,我认为*大扭矩也算是电机的一个特*,这个是能扭矩电机是可以短时间运行的,就是西门子样本常提到的3倍,4倍的过载能力学神:那个电机给出的机械时间常数1.1ms?质疑呀。怎么可能这么小?是电流的时间常数还差不多。机械的时间常数?是不是搞错了?1.1毫秒是机械时间常数吗?4kgm∧2的机械惯量,不是小数目。机械时间常数怎么可能是毫秒?学渣:他这是同步电机。转子惯量是0.000085
关于PROFIBUS网络通讯故障
西门子工业业务领域 (0)菜鸟提问:我厂系统是一套S7-400加装通讯模块后带有6条PROFIBUS网络,每条网络下面带有28~30个不等的MM440变频器来驱动相应的炉辊。其中一条网络线路比较长,我们在通讯模块和现场变频器间采用光纤,加装了OLM模块。*近开始,这段网络中30个变频器不定时出现通讯故障,通讯故障造成炉辊频繁跳停,可以进行复位,但复位后又会出现,出现通讯故障的变频器是随机性的。一般情况下,网络首尾DP头终端电阻我们设置在ON上运行正常,有时出现故障,尾端终端电阻设置在ON上故障不断,也无法进行复位,但打到OFF上又正常。可运行一段时间后又开始频繁出现故障,然后打到ON或者OFF都无法正常,可以复位,但复位后又频繁出现。还有一条网络偶尔整条线路设备都报通讯故障,很容易复位,复位后不定时出现,但没有上一条那么频繁。针对上述问题,我们更换了部分网络线,部分DP插头,都没有彻底解决问题。目前真的是束手无策,望高手指点??学神:我感觉主要是变频器干扰造成的,做好屏蔽接地工作。另外降低通讯波特率试试看。菜鸟:波特率我们已经降低了,但是还是不成。变频器和电机也有接地。这30个变频器分三个控制柜,控制柜内每个变